上述五台高压变频器于2005年8月19日运抵现场,至10月1日,全部安装调试完毕,并投入运行,累计工期为一个月。 用于锅炉风机调速的变频器安装于零米处,在锅炉主控间配备一台上位机,同时对四台风机变频器进行监控。另外对原有高压开关柜控制回路进行改造,从变频器控制柜取一对常开节点串入高压开关柜的分闸回路,该节点定义为“合闸允许”,闭合有效。当变频器送控制电自检正常后,该节点闭合,可以通过原有的合闸回路给变频器送高压电。另从变频器控制柜取一对常开节点并入高压开关柜分闸回路,该节点定义为“紧急分断”,闭合有效,当变频器运行中出现重故障时,变频器将自动停机,同时该节点闭合,高压开关跳闸,断开变频器主回路高压电源,对变频器进行及时有效的保护。给水泵变频器的高压开关柜除了上述改造外,在变频器运行前还将原有的电机差动保护回路断开,如果电机需要转入工频运行,则该保护投入。 锅炉给水泵变频器安装于给水泵旁,将上位机监控系统安装于给水泵操作间内,对高压开关柜同样进行类似的改造,以满足变频器投运的要求。 五.运行情况及节能分析 四台锅炉风机变频器从投运以来一直正常运行,由于6号锅炉不是采用DCS控制方式,炉控操作盘上安装空间有限,因此变频器没有使用硬连线方式进行远程的控制,而是通过安装一台专用的监控上位机对变频器进行启动、停止及设定频率等相应操作。因为上位机无法安装于司炉工正前方,在操作及时性上难以保证,因此当前四台锅炉风机变频器运时仍需要挡风板配合,即:根据锅炉负荷情况,通过上位机将变频器调整到较低的运行频率(一般在40赫兹左右),挡风板开度在80%左右,当锅炉风量需要微调时,通过挡风板进行及时调整,保证风量调节的及时性。 给水泵变频器投运以来运行一直都很正常,在6号炉或7号炉单独运行时,给水泵采用变频器调速控制,将炉侧给水阀门全部打开。进入冬季供暖后,6号炉和7号炉同时运行时,单台给水泵需要满负荷运行才能满足负荷要求,因此需要将变频器退出运行,电机转入工频运行。待用户7号炉投入运行时(在建,220吨锅炉),则可以实现两台给水泵同时运行,一台工频运行,另一台变频运行,变频给水泵将起到补充给水的作用,通过变速电机来调整锅炉给水量及给水压力。 变频器投入运行以来,节能效果显著,风机节能数据如下: 注:以上按每年365天计算,按现在6号炉每年累计共运行10个月计算运行系数为:10/12=0.833 , 每年可节约电费为:158×0.833=131 万元 六.结束语 从几个月的运行情况来看,北京利德华福电气技术有限公司生产的高压大功率变频器性能良好,可靠性高,节能效果明显,满足连续生产对调速系统的要求,达到了节能和改善工艺的目的。 目前我电厂又续购了八台变频器,准备对5号炉和在建的7号炉的锅炉辅机进行变频调速改造,目前该八台变频器正在生产中,相信不久的将来就会继续成功应用在我厂。